近日,上海石化合成树脂部对包装车间使用了20多年的进口移动式包装机完成改造,全部采用国产设备,使生产能力从原来的每小时30吨提高到40吨,并大幅降低了产品破包率和能耗,封口质量也得到根本改善,降低了员工劳动强度,为现场安全运行提供了保障。
包装提速提高劳动效率。进口包装机由于设备老化且部分进口备件已无从采购,加上包装能力有限,已经无法满足聚烯烃区域产量较高又有不定期“黑白料”切换的生产需求,需要员工通过延时或加班来确保生产任务完成。更新后的包装机,大幅提高包装速度,缓解生产压力,减少了额外加班。
包装重膜单耗降低。7台新包装机对袋长的控制精准稳定,放料系统改为伺服单秤,料包灌装更紧实,同一产品较老包装机每只袋长缩短了20毫米。按常规一批料200吨计算,完成整批包装量可节约200只重膜袋,降低包装单耗2.5%,从而降低2.5%的包装成本。
包装封口质量改善。封口质量一直是包装作业最为重要的质量指标,封口主要包括口封和底封。任何一个环节出现问题都将产生散包、破包,从而导致地脚料大量增加。此外,一些较为隐蔽的封口问题,如假封、烫穿等未及时发现,将产生质量问题,引起客户投诉。更新后的包装机具备成熟先进的封口组件设计工艺,程序中带有封口自动监控、停止和故障报警提示功能,为包装操作人员保障产品封口质量提供了有效支持。
据悉,此次设备改造升级,也为后续的包装重膜减薄工作提供了技术保障,包装车间将使用减薄后的0.12毫米包装重膜,进一步降低重膜单耗。